姚 毅财经界
(蚌埠分局电务分处)
摘 要: 介绍了ZYJ7型电液转辙机传动力的调整方法以及断表示、主副机同步、漏油等问题
的解决方法。
关键词: 提速道岔 电液转辙机 存在问题 空间分布
解决方法 ZYJ7型电液转辙机在我分局管内京沪线上道已经3年多,全国第一组使用9台ZYJ7型电液转辙机的单开特大型30号道岔也上道近两年,开始使用的两年中故障率一直居高不下,故障件数是上海局其他提速区段3个电务段的总和,严重干扰了运输生产和企业综合效益。
为此,蚌埠分局、蚌埠电务段、太原电务器材厂制订了攻关计划,研究了解决方法,目前已取得了良好效果,故障率同比已下降了80%,现将一些做法介绍如下,供参考。
1 调整传动力的方法
电液转辙机不能象电动转辙机那样可以调整故障电流,用以增加或减少转辙机动作杆传动力,而是以调整溢流压力来增加或减少传动力的。第一期上道的电液转辙机只能在工厂里测试调整溢流压力,调整传动力量,现场无法根据实际情况进行调整,因此,道岔4mm试验失效、道岔操不到位故障频繁发生。
解决方法:根据上述情况厂方改进了空动油缸,加装了测压接头,平时用螺堵封死,用时接压力表。电务段对263组ZYJ7提速道岔在现场进行了溢流压力标调,发现最低的溢流压力仅为7Mpa,最高的溢流压力达19Mpa,根据ZYJ7电液转辙机溢流压力与动作杆输出力关系,溢流压力为7Mpa时输出力为4120N,而标准12Mpa时输出力为北大校长跪母8980N,输出力相差一半还多,极易发生道岔操不到位现象,电务段统一将溢流压力调整为11.5~12Mpa,使提速道岔牵引力适应了现场情况。另外,电务段为了掌握提速道岔动态变化规律,进行了动态跟踪测试,对提速道岔动作压力、溢流压力变化情况及时掌握,发现雨后提速道岔运行阻力增大,要求各信号工区雨后对道岔滑动部分重点清扫注油(包括道岔滑床板)。
经过以上改进,提速道岔操不到位和4mm试验失效故障大大减少。
2 断表示问题
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当道岔转到底后,道岔表示刚刚出来,又突然切断,出现道岔无表示故障。原因是三相电动机惰性轮抱死,无法将惯性力消耗掉,电机停止后的反作用力,造成三相电动机惰性轮反转,自动开闭器接点反弹切断道岔表示。
解决方法:经与厂方研究,一方面电务段加强注油检查保证惰性轮摩擦压力轴活连接,另一方面厂方将电机轴加铜套,轴改用不锈钢,基本上解决了惰性轮抱死切断道岔表示的问题。
3 电液型转辙机所特有的一个问题
当油缸内有一定空气时,道岔转换到位后,三相电机又回转数圈(此时排除惰性轮抱死的问题),使自动开闭器接点断开,也可造成道岔无表示故障。其原因是电液转辙机靠高压油推动油缸,由油缸带动转辙机动作杆使道岔转换的,油的体积被压缩后体积不变化,而油里的空气压缩后体积变小,道岔转到位后切断三相电动机电源,压力消除,这时油缸内的油不膨胀,空气发生膨胀,产生一个反弹力,使电机往回转,正常情况下往回转1~2圈,不会影响道岔表示,但是油内空气较多时造成的反弹就可以切断道岔表示。
解决方法:打开溢流阀,手摇道岔排气,再电动操作后,拧紧溢流阀。此项操作必须在开通使用前完成。
4 主、副机同步问题
目前分局管内绝大部分提速道岔主机为ZYJ7转辙机,副机为SH6锁闭器,副机的动力靠主机油管向副机供油,油量供应的大小靠调整主机的油量调节阀调整,当主机和副机油量供应不平衡时,会出现主机和副机不同步现象,有时造成道岔操不到位的故障。
解决方法:目前没有能进行检测的仪表,但是有一个经验:先将油量调节阀调到底,再调上来4.5圈,然后进行现场操纵试验确认,基本上可以解决主机和副机不同步的问题。
5 漏油问题
上道初期ZYJ7电液转辙机渗漏油比较严重,甚至造成道岔不能转换,一次,分局安监分处例行检查工作,在京沪线小溪河车站进行道岔4mm试验检查时曾经造成喷油,油漏泻到一定量后,电液转辙机失去传动介质,既不能操、又不能手摇道岔,造成机外停车事故。
解决方法:
1.工厂针对存在问题,提高了液压密封件质量,采用了聚四氟乙稀材料和德国进口万特塞密封接头,出厂前做好压力试验。
2.说明文的结构电务段采用YH—10#航空油,注油时不要超过油箱内油标尺上限,新施工道岔可手摇道岔几次排气并使油路畅通,然后再使用电动操作。
3.主机和副机间油管留足余量,防止因现场电液转辙机维修台水泥硬面化后油管余量短,在列车通过时钢轨上下震动,或因工务段起道,折坏油管接头而渗漏
4.电务段对溢流压力按标准调整,防止因漏检测,出现溢流压力过高的现象。
采取以上措施后渗漏现象基本消除。
6 沙特堡速动开关存在的问题
ZYJ7电液转辙机自动开闭器采用沙特堡S800W40森林公园管理办法速动开关,理论上讲性能优越、速度快、电寿命100万次,机械寿命1000万次。但实际上不适合国情,别的缺点不讲,致命的缺点是天气寒冷时接点冻结在一起不能工作。
解决方法:与厂方协商,由电务段将沙尔特堡速动开关改为国产自动开闭器。改造后上述缺点基本解决,象接点接触不良、不直观、接点冻住等缺点和故障一扫而光。
7 ZYJ7电液转辙机控制电路存在的问题
我分局全国第一组使用在831线路所的9台ZYJ7电液转辙机牵引的30号特大道岔,控制电路存在这样一个问题:当信号工更换JDD组合2DQJ继电器时,插上继电器后,如果接点吸起与落下位置与道岔启动位置相吻合时,未经人员操纵,道岔会自动转换,引起车站行车人员和信号人员的恐慌,虽然不存在联锁失效和危及行车安全的问题,但造成一场虚惊。
改进建议:JDD组合增加1DQJF继电器,利用1DQJF第三、第四组接点接入1JDF(尖轨)组合,可以解决未经行车人员操纵道岔自动转换的问题。
8 目前暂时无好办法解决的问题
1.30号特大道岔由9台电液转辙机牵引,如果其中1台因外锁机械不能解锁,但其他的电液转辙机还在一起牵引尖轨(芯轨),必须等到TJ继电器延时13s后才能切断道岔启动电路,而相邻电液转辙机达到溢流值时牵引力在8950N—9000N之间,有可能使尖轨变形。
目前除了加强注油维修外,尚无其他好办法。
2.铁道部颁布的“外锁闭道岔转换设备维护标准”规定:操纵外锁闭提速道岔,在尖轨第一、二牵引点间任意一点上,尖轨与基本轨之间插入10mm厚、20mm宽的铁板,不得接通密贴检查器内或转辙机内的表示接点。但是,由于工务钢轨钢性不足的原因,现场进行10mm试验很难合格。