王现洋1,李晓琼1
,陈玉晶1,程伟琴2,杨 帅2,王柏楠2
psas(1.郑州兰博尔科技有限公司,河南郑州 450000;2.河南省化工研究所有限责任公司,河南郑州 450052)
摘 要:甲酯釜式酯化、间歇精馏过程中存在物料多次加热、冷凝,造成工艺能耗、物料消耗、设备投资大等问题,为此设计了甲酯反应和精馏耦合的生产装置,该装置可以同时发挥反应器和精馏塔的功能,以实现甲酯的连续化生产,进而提高生产效率,为实现甲酯反应精馏的工业化生产提供技术支持。关键词:甲酯;反应精馏;中试装置 中图分类号:TQ028.4 文献标识码:B 文章编号:1003-3467(2020)10-0033-03
甲酯是一种多用途的化工医药中间体,广泛应用于农药、医药、黏接剂、表面活性剂等生产制备,还可作为溶剂应用在有机合成反应中。在农药生产中,甲酯是合成杀虫剂乐果、氧乐果的中间体硫磷酯、氧硫磷酯及氯乙酰甲胺等的主要原钽酸锂晶片
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材料之一,其消耗约占氧乐果生产成本的27%[1]
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因此,降低甲酯的生产成本,对降低乐果、氧化乐果的生产成本,提高产品利润空间,增强市场竞争力至关重要。现结合生产现状,分析原工艺生产中存在的问题,提出了甲酯连续反应精馏生产工艺,并进行了中试实验,达得了预期效果,初步评估可以应用在规模生产中。
1 甲酯生产现状分析及存在的问题
甲酯通用的生产方法是用与甲醇经酯化反应、间歇精馏制备甲酯,即将与甲醇按一定的物质的量比配成混合料,将混合料连续投入110~130℃酯化釜内进行酯化反应,同时蒸出甲酯、水和部分甲醇,经酯水分离器分层,酯层通过再次静置分层后进行间歇精馏,即得
99.5%以上的甲酯成品[2-3]
。
本工艺的缺点:①酯化反应时,粗甲酯以气体形式离开酯化釜,经冷凝、分水后再进精馏塔精
馏,有一降温冷却过程,能耗较大。②间歇精馏截取的前馏分较多,中馏分产能较小。同时前馏分经静置,酯、水分层后将酯层投入下一批精馏釜中,物料
反复精馏,促进物料分解,增加物耗和能耗。③釜中液体的组成随精馏的进行而不断降低,塔内操作参数(如温度、浓度)也随时间变化,尤其是塔顶回流比需要不断调整,得到的馏分成分不稳定,是不稳定 操作过程[4]
。
目前市场对甲酯的产能、质量提出了更高的要求,现生产工艺难以满足这些需求,需改进甲酯生产方法,达到质量稳定、提高产能、降低能耗的目的。
2 甲酯反应精馏技术的可行性探索
层压钢板反应精馏具有自身显著的优点:①提高反应物的转化率和选择性。对于可逆反应,蒸馏操作把生成物从反应体系中移走,使化学反应不断向正方向移动,加大了反应物的转化率。对于连串反应,精馏操作及时把中间产物从反应体系中移走,可以避免副产物的产生,提高反应物的选择性。②化学反应过程容易控制。操作系统压力稳定,混合物组成变化不大,系统温度分布基本保持不变,使化学反应速
率因温度的变化受影响较小。③减少设备投资费用和操作费用,减少能量消耗。④设备紧凑,减少操作所需要占用的空间。⑤可以有效地避免共沸物的形成给精馏分离操作所带来的困难。
基于反应精馏的以上优势,结合甲酯生产中反应物和生成物挥发度和沸点之间的差异,提
出将反应精馏技术应用在甲酯生产中[5-6]。
收稿日期:2020-08-07
基金项目:河南省科学院产业转型攻坚科技支撑专项(18GJ08004)
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作者简介:王现洋(1975-),男,工程师,从事农药化工生产管理工作,E-mail:1243686225@qq.com;联系人:李晓琼(1970-),女,高级工程师,从事农药化工生产工艺开发及产品研究工作,E-mail:lxq758@126.com。
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33·第10期 王现洋等:甲酯反应精馏中试研究