第29卷第6期
2008年12月
热处理技术与装备
RECH砌JISHU
YUZHUANGBEI
Vd.29.No.6
Dec.,2008
・现场经验・
李振球1,付向上1,杨乘东2,程翔1
(1.江铜集团德兴铸造有限公司,德兴江西334224;2.昆明理工大学材料学院,云南昆明650021)摘要:分析高铬铸铁的大型立磨机衬板热处理过程中产生裂纹的原因,结果表明:预埋铁设计放置 位置欠佳,造成产品的铸造残余应力过大。以至于在热处理加热时的临时热应力与铸造残余应力叠
加,而使预埋铁的近区产生裂纹。
关键词:裂纹;铸造残余应力;临时热应力;预埋铁中图分类号:TGl63文献标识码:A
文章编号:1673-4971(2008)06—0061-02
TheAnalysisofReasonsFormedCracklesinthe・・Underboardingof
IIigh
CrCastIron
LI
Zheng—qiul,Fu
Xing—shan91,YANG
Cheng-don矿,CHENG
Xiang
(1.DebugCastingCo.Ltd.,JiangxiCopper
Corporation,Sexing
JiaII鲥334224,China;
2.ConegeofMaterials,KunmingUniversityofScienceandTechnoloffl,KunmingYunnan6500
数显角度尺
21,China)
Abstract:Thispaperanalysisedthe
r,BR,.qon8
formedcrackl伪intheunderboardingthatlnadeofhi曲Cr
温度自动控制系统
castiron
on婚scale
verticalmillduringtheheattreatment.TheresultshowsthattheCastresidualstress
growsexcessiveduetothere,&sonlesspositionof
embedded
iron,SOastosuperposethetemporarythermal
stress
andcastresidual
无线表决器st煳,whilethe
heatinginheattreatment,whichresultsinthecrackl伪to
appem七
ne.Altr
tlleembeddediron.
Keywords:crackle;castresidual
油管吊卡
stress;temporarythermalstress;embedded
iron
我公司为一厂商生产的立磨机衬板,有十几个型号品种,上百吨产品,仅型号为1-52一AIOI的三件产品,经热处理后发现裂纹。该型号产品是高铬铸铁材质,成分(质量分数,%)C
2.45—2.75、MnI.1
一1.4、Cr19—21、M00.7一O.9、Si0.3—0.6、Ni0.8
一1.0、S<0.06、P<0.06单重1268ks一次连续生产了40件。出厂
前每件都经严格的着探伤检验,化学成份均符合厂商的要求。
经过打磨发现铸件表面出现清晰的细小裂纹,如图1中A和B以及图2中C位置所示,均可以看到细小清晰的裂纹。而这类裂纹仅在此面上出现。由 凝固温度范围也宽,铸件凝固时固相线收缩开始得
早,固相晶粒骨架随着降温而发生的线收缩值就大,
图1铸件裂纹
Fig.1The
casting
emekle
收稿暑期"-2008--05一05
作者简介:李振球(1971一),男,机械工程师,主要从事铸造产品的质量、销售及经营管理的工作。
:0793-7700163;E—mail:1.。qTlll25@163.coin
万方数据
・62・
热处理技术与装备第29卷
一旦线收缩受阻,就会产生很大的拉应力。而宽凝固温度范围的合金,由于其凝固区域宽,晶粒问液相,渗流流动路程长而曲折,难以填补固相结晶产生的空隙(热裂缝),其治愈热裂的能力很差,故该类合金铸件容易产生热裂(包括内热裂和外热裂)。内热裂主要产生在厚实铸件最后凝固的中心部位,或产生于补缩不良的缩孔的尾部,延伸人铸件中…。