摘要:目前高层建筑主体结构往往采用铝合金快拆模板系统,与传统木模相较而言,铝模凭借着自身耐久性好、强度高、经济性强等特点应用地十分广泛,但在施工过程由于各方面原因也出现了许多质问题。针对上述这种情况项目进行统计和整理,并提出了一些解决措施,为后续铝模施工质量的控制和提升有着重要意义。
关键词:铝合金模板,质量问题,解决对策
磁化杯前言:近年来,国家在社会建设的各方面都大力倡导绿和环保。住房和城乡建设部也明确,绿建造应将绿发展理念融入工程策划、设计、施工、交付的建造全过程,充分体现绿化、工业化、信息化、集约化和产业化的总体特征。铝合金模板作为一种新型的模板系统,以其自身独特的优点在国内市场应用越来越广泛,但在施工过程中仍存在许多问题。
1.铝合金模板的主要优势
1.1施工方面的优势
铝合金模板在施工方面对比传统木模来说,铝模板凭借着重量轻的特点,在拼装以及拆卸过程中减少了大量的人工和机械的使用量,施工速度也具有明显优势。
1.2技术方面的优势
铝合金模板系统所有部位都采用铝合金板组装而成,系统拼装完成后,形成一个整体框架,稳定性十分好。铝合金模板拼接缝少,且浇筑完成后混凝土表面光滑,浇筑成型的建筑面气泡孔较少,后期无需再对浇筑面做修饰。同时铝合金模板的“快拆体系”,也极大的提高了施工效率。 1.3经济方面的优势
铝合金模板搬运存储方便,管理成本低。相较于木模抗腐蚀能力强,使用寿命长。铝合金建筑模板拆模后,混凝士表面质量平整光洁,基本上可达到饰面及清水混凝土的要求,可节省抹灰费用。且重复使用次数多,一套模板规范施工可翻转使用300 次以上,且可全部回收利用。 2.铝合金模板在施工中存在的问题
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2.1铝模板根部漏浆问题
铝模施工中的烂根问题一直是施工质量关注的重点,烂根情况影响墙面平整度和垂直度,维修工作量增加,修补工作困难。我们发现导致烂根的主要原因有以下几个方面:①下部混凝土板面不平整,底部角铝固定不到位,水泥浆塞缝不密实;②加固用的角铝由于锤击导致局部变形;③铝模底部涨模,导致漏浆烂根;④底部未清理干净,夹渣导致烂根;⑤浇筑过程中振捣操作不当,漏浆、欠振或一次浇筑过高,底部未振捣到位导致烂根。
改进对策:浇筑混凝土前,修整根部混凝土表面,能够使铝模与表面充分贴合;用橡胶锤拆卸铝板,防止其局部产生形变;底部有些情况铝模无法安置到底,使用木方或砂浆封堵下方缝隙,避免漏浆;对模板下方进行严加固,多增加几道销钉,防止涨模;振捣过程中进行旁站监督,尤其对底部要进行振捣到位。
2.2结构内线盒预埋问题
结构内线盒预埋的常见问题为安装方式不受控,导致位置偏移严重;贴模率不足,导致后期需要大面积整改;穿墙螺杆与线盒位置碰撞,导致施工困难。
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改进对策:图纸深化设计及加工制作,在设计阶段充分考虑机电预埋安装位置是否与铝模安装发生冲突。现场预埋的线盒填充锯末并且进行封闭处理,将穿过线盒的定位钢筋和主筋绑扎在一起。
2.3拆模后墙面平整度和垂直度问题
通过现场分析总结,我们发现导致这一现象的原因如下:①销钉未按要求的间隔打满,导致涨模,出现爆点;②斜撑未完全固定好,还有一定的活动空间,浇筑混凝土后,导致铝模位移,出现爆点;③地锚固松动,导致斜撑移动,出现爆点;④穿墙螺杆两端未加垫片或垫片尺寸过小,出现涨模,导致拆模后爆点;⑤背楞的间距过大,不符合图纸设计中的要求,导致涨模,出现爆点;⑥阴角背楞不是一体成型,而是两块拼接,导致位移,出现爆点;⑦门窗洞口背楞未贯通,洞口两侧的模板就相对自由,导致位移,出现爆点情况。
改进对策:上述的七个方面的问题都属于施工操作规范方面,出现这种情况的原因主要是对验收合格标准的不重视,这就要求在铝模的验收阶段要严格,建议分三次进行。第一次在铝模拼装完成时,施工单位进行自检,有问题及时处理,自检完成后报给建设单位及监理单位进行检查,有问题进行记录并且及时处理反馈。第二次在浇筑混凝土前进行检查,
查看销钉销片有无松动和破坏的情况。第三次是在浇筑混凝土时进行检查,对模板的垂直度平整度进行复测。
2.4墙柱表面气泡问题
铝模板施工过程中,墙体拆除模板后发现墙体表面有大量气泡产生,给墙体外观造成影响,给墙体混凝士强度带来隐患,气泡情况如下:(1)现场墙体气泡呈不均匀分布状态,大小不一有些墙体气泡较少;(2)有些墙体气泡较多;(3)同一面墙体局部部位气泡较多,其它部位气泡较少;(4)同一面墙体下部气泡较多,上部气泡较少。
管道内衬
通过现场分析及向有铝模施工经验项目进行探讨后,我们发现导致这一现象的原因如下:1、混凝士原材料原因:掺合料过多的混凝土:混凝士中加入过量的掺合料会导致混凝士的粘度增加,影响气泡的排出;混凝士外加剂过多造成的影响:引气剂、减水剂之类的外加剂通过产生一些气泡来改善混凝士的施工性能,同时也会使这些气泡汇聚到混凝土表面,对表面气泡的产生影响较大。2、施工工艺原因:混凝士浇筑一次性过高,分层厚度不合理,使得混凝士中气泡不能充分排出;混凝士振捣插入问距过大,振捣时间短,未能使气泡充分排出;铝模板表面遗留残渣导致混凝士浇筑时气泡排出受阻,旦容易出现粘模现象。3、模板
的影响:混凝士为碱性,铝与碱性水溶液发生化学反应,会产生氢气,产生的气体附着在铝模板表面,形成气泡,铝模板在4-5层周转后经化学反应在铝板表面将形成一层致密的氧化膜,以后的混凝士浇筑施工中气泡现象将减轻甚至消除。4、脱模剂的影响:脱模剂润滑度较差,不能保证混凝士浇筑时气泡顺利排出。
改进对策:1、由商品混凝士厂家对混凝士配合比进行调整,适当调整混凝士的配合比,调整混凝士中的外加剂含量,减少或去除号/气剂使用,使混凝士自身气泡产生减少。2、改进脱模剂成膜工艺,墙体铝模涂刷脱模剂前首先清理千净模板表面的混凝土浮浆,涂刷脱模剂后平放静置2-3小时,使得脱模剂能在铝模板表面充分成膜。3、严格控制混凝士浇筑过程中的分层下料厚度,分层下料厚度不得超过600mm。4、混凝士振捣间距不宜大于500mm,振捣要充分,振捣时间以混凝士表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泌出灰浆为准(每个振捣点宜振捣时间宜为20s左右)。5、更换脱模剂,采用润滑度较高、质量较好的脱模剂,保证混凝士浇筑时混凝士与铝模接触界面气泡能顺利排出。6.加强铝模板拆除后表面混凝士残渣的清理,确保铝模板表面清洁光滑。
3.结语
与传统的木模板施工方式相比较,铝合金模板作为一种绿建筑模板在未来有很大前景,在施工过程中也存在很多问题,我们在很多方面还有提升的空间。对此,铝板厂家应该针对施工中存在的问题,对铝板的拼接方式进一步的深入研究,更加方便现场安装与使用,对细部构件要做到精细化。对于工人的操作上,现场技术员要认真交底,并且在施工中要做到持续监督。同时要不断总结和完善铝合金模板施工管理技术,在过程中对其出现的问题进行统计并分析解决,从而进一步提高铝合金模板的使用率和回收率,使得铝合金模板经济效益和“绿施工〞优势更加明显。
环模参考文献:
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