高铁水比电炉提高钢水纯净度的工艺实践

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亠星如無
INDUSTRIAL  HEATING
・4・
2020年第49卷第12期Vol. 49 No.12 2020
DOI : 10. 3969/j. issn. 1002-1639.2020. 12. 002
高铁水比电炉提高钢水纯净度的工艺实践
王嫡,刘&',方),宋水',刘永—,./毅
(新良特殊钢有限责任公司,江西 新余338013)
摘要:某公司电炉短流程炼钢采用高铁水比不通电冶炼,产品主要为连铸圆管坯、钢锭等多种形式铸坯,通过对顾客使用过程中的缺
陷坯料进行成分、金、扫电镜、能谱、大样电解后 ,产生缺陷的主要原因是MnS 、铝酸钙以及簇状的A.O3等夹杂物(采
用复合吹炼强化熔池搅拌有效控制 钢液氧含量;电 钢过程连 粉脱氧,减少钢中大型夹杂物;利用精炼渣系优化,促进夹 杂物上浮吸附;优化中间包渣系,改进保护浇注,抑制钢液二次氧化,有效提高了钢水纯净度(
关键词:高铁水比;电弧炉炼钢;出钢过程在线喷粉;精炼渣优化
中图分类号:TF741.5 文献标志码:A  文章编号:1002-1639(2020)12#004-05
Process  Practice  of  Improving  Purity  of  Molten  Steel  by  Electric  Furnace  with  High  Hot  Metal  Ratio
WANG  Jing, LIU  Suo/en , FANG  Wei, SONG  Shuigen, LIU  Yonggang, LI  Boys
(Xinyu  Xinliang  Special  Steel  Co. Ltd. ,Xinyu  338013 , China)
Abstract : A  company ' s  electris  furnace  short-process  steelmaking  uses  high  -water-to  -w ater  ratio  non-electris  smelting. The  products  are  main ­ly  continuous  casting  round  tube  bOlets , steel  ingots  and  otOer  forms  of  cast  billets. The  main  causes  of  the  defects  in  tOe  process  of  steel-mak ­ing, such  as  molten  aluminum , molten  aluminum , etc. , were  analyzed  by  metallooraphio  scanning  electron  microscope  ( SEM). The  results
show  that  the  oxyyen  content  of  liquid  steel  can  be  effecOvele  controlled  by  using  compound  blowing  te  strengthen  bath  stirring  ; continuous
powder  spraying  deoxidization  during  tapping  process  of  EAF  te  reducc  laroe  inclusions  in  sted  ; refining  slag  system  optimization  is  used  te
promote  inclusion  Uoating  and  adsorption  ; tundish  slaa  system  is  optimized , protective  pouring  is  improved , secondary  oxidation  of  molten  sted  is  restrained , and  the  purity  of  molten  steel  is  effectivele  improved.
Key  Words :high  hot  metat  ratio ; EAF  Steelmaking ; tapping  online  refining ; refining  slaa  optimization
电弧炉炼钢是当今世界主要炼钢方法之一 *1](
合理利用资源, 高、低耗、清洁生产是电弧炉炼
钢技术
的要求。随着冶金工艺、装备的 ,电弧
炼钢技术也随之飞速
。相对于
炼钢,其以
废钢为主要原料,具有流程短、能耗低、碳排
*3T ,是钢铁工业
制 的重要方向。现
代电弧炉炼钢,广泛采用强化供氧技术进行冶炼。强
冶炼技术在加快炼钢节奏的
,也带 冶
炼 困 问题, 钢液过氧化问题普遍
存在*5*(
本公司电炉短流程炼钢采用高铁水比不通电冶 炼,在生产过程中,通过对顾客使用过程中的缺陷坯料
进行成分、金、扫描电镜、能谱 、大样电解后发 现,产生缺陷的主要原因是MnS 、铝酸钙以及簇状的
A12O 3等夹杂物,使产品结构以及质量受限。针对此,
收稿日期:2020W4-29
作者简介:王嬪(1986#),女,本科,助理工程师,研究方向为
特殊钢
控制.
采用复合吹炼强化熔池搅拌有效控制终点钢液氧含
[7'8];电
钢过程连 粉脱氧*9],减少钢中大型
夹杂物;利用精炼渣系优化,促进夹杂
浮吸附;优
包渣系,改进保护浇注,抑制钢液二次氧化,有
高了钢水纯净度。
1电炉炼钢终点氧控制
电炉炉型设计具有炉膛大、熔池浅的特点,同时受
废钢熔化 门流渣的影响,熔池搅拌 以提高,
冶金反应动力学条件差,造成钢液成分、温
匀,
含 渣
化铁含量偏高,最终影响电炉冶
炼指标和钢材 。 ,需通过强化电炉炼钢熔池
搅拌, 加快电 炼钢 池 能 速 , 减 钢液 过 化, 低炼钢
碳 , 电 炼钢 钢液
氧含量(
1.1炉料结构优化
料结构的合理与否关系到整个冶炼工艺、生产
成本、产品 际问题,不合的配料 成
冶炼周期 ,精炼钢水成 整难度增加等问题,甚
-5 -2020年第49卷第12期Vol. 49 No. 12 2020
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至产生废品,影响正常生产。
钢种、铁水成分、温度制定合理的炉料结
构制度,如1所示,有 低冶炼波动,
及温
加可控。
表!电炉冶炼炉料结构制度项目
总装入量/t
铁水 tt
铁水 %
新炉第一炉
5855
94.82 ~30
52
45.587.531 ~605346.5
87.7
$61544787冶炼成品碳大于0.5 %钢种
54
48
88.9
为常规工艺 工艺
匹配示意图,图2为电炉熔
池内 耐材砌筑 图。
(a)常规冶炼4支炉壁氧 (b) 2支熔池内喷+2支炉壁集束氧
图1电炉熔池内喷吹与炉壁氧匹配优化示意图
备注:1.正常情况下入炉铁水温度要求:1 230 - 1 250 C ,铁水温度低 于1 230 C 相应增加0.5 t 铁水量(总装入量不变);
2. 停炉1 ~2 h 增加1 t 铁水,停炉2 ~3 h 增加2 t 铁水,停炉3 h
以上增加3 t 铁水;
3. 总装入量及铁水量均允许偏差0.5 h ;
4. Si 含量以0.40% ~0.60%为正常装入量,每±0. 1 %,相应减
加铁水量0.5 t
1.2熔池内氧气喷吹+炉壁供氧工艺
在 电炉炼钢多功能 技术基 ,为进一
步提高
利用 ,改善电
池冶金反应动力学
条件, “池内 吹+ ”新工艺,将电 吹方式从熔池上方移至钢液面以下,实
池内部气体大
吹,大大提高了电炉炼钢熔池
搅拌
,为电炉冶炼
控制 基础。图1
图2电炉熔池内喷安装耐材砌筑现场图
结合50t 电炉炼钢
际工况,对采用“熔池内吹+
”方 的50 t 电炉炼钢过程的物料及能
, 根
冶炼
内 电 炼钢 池
冶金反应特
作工艺需求,最
生产过程
渣制度,
2
3。
表2供气制度
类别加料
条形刷吹炼
废钢
铁水
熔化期
排渣、
样、造渣
化期
排渣、
、渣
氧化末期
粉脱氧
步数123
56
7
89
1011
12
13步时1' /min
1
1
23
1028
光触媒滤网
25
222主
1001006001 0001 200100
1 000100
1 200100
100
100
1#炉壁氧
环氧5050100
200
1005010050100505050燃气
拟合直线50
50250350
100
50100
50100
505050主氧
100100
6001 0001 200100
1 000100
1 200100
100
100230ore-095
2#炉壁氧
环氧5050100
200
1005010050100505050燃气5050
250350100
50100
50100
505050氧气
380N 2
380%380500600380600380600380380Ar 380%1#熔池内喷
氮气100100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
氧气
380N 2
380%380500600380600380600380380Ar 380%2#熔池内喷
氮气100
100
100100100
100
100
100
100
100
100
100
门50
50
50050500505005050
表3造渣制度
10 ~12 mCn
20 ~22 mCn 26 ~28 mCn 30 ~34 mCn
加 600 -800 kg 排渣 1t  ,加 400 kg  , 球 100 kg 加 200 kg 加 200汽车中央扶手
kg
•6•2020年第49卷第12期
Voi.49No.122020
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2精炼过程氧含量控制
2.1出钢过程在线喷粉脱氧
电炉炼钢普遍采用强化作,钢液氧含偏高,通采用向钢包内铝、硅铁等进行钢液预脱氧,脱较高,预脱氧后钢液成分不稳,且产生大量大型夹杂物。
针对以上问题,进行了电钢过程在线连-粉脱氧改造,如图3所示,利用脱-合射流钢钢流,碳微粒与高温钢液快速,瞬态反应生成脱无铝(硅)优脱(150〜200)x10-6,钢始沉淀脱氧产物减少40%〜50%,钢液大型夹杂减少,产品(
图3电炉出钢过程在线喷粉脱氧系统
2.2精炼渣系优化
精炼渣的基本功能为:脱硫、脱氧、发泡埋弧、去除钢金属夹杂物,净化钢液、改夹杂、防止钢液二次氧化和保温。合的精炼渣成分对于降低深脱氧脱、提高LF作业具有十分重要的
为精炼渣的以上功能,要求精炼渣具有适当高的还原性,以脱氧、脱的目的;要求渣钢之间有较大的界,渣与夹杂物之间的界:要小,以具有较高的吸附夹杂物能力,特别是吸收AI2O3的能力;低的良好的能,以快速成渣埋弧加热、减热损失、保护的目的。
对精炼渣系各成分及精炼过程进行,发现渣中AI2O3偏低,各成偏差较大,且能力较差。结合公司精炼状,通过增加炉渣(CaO/ SCO)渣AI2O3含,提高炉渣还原性,如4所示,炉渣能改善,渣-钢速度加快,夹杂物吸附能高。
2.3软吹S
钢包吹Ar O以均匀成分、温夕卜,还有利气体的排金属夹杂浮。浇注前采用钙后保当的软吹,对脱氧良好的电炉钢液(渣中!(FeO)<0.5%),、、金夹杂物都很低的钢液,如图4所示。通过工艺制度的严格执行和考核,吹>8mC合格率达到95%以上。
%
表4改进前后精炼炉终渣成分对比
渣成w(CaO)!(SO2)w(MgO)w(a.O3)w(FeO)w(MnO)最大61.3124.218.94
16-13  1.070.23改进前最小值52.5312.79  6.3810-320.840.12平均值55.4618.267.6914-450.980.16
最大值58.1810.309.5427-230.710.11改进后最52.70  6.947.94
24-100.450.05平均值54-698.428.6325-840.580.08
图4软吹时间对钢中!([O])的影响3减少连铸过程二次氧化
附上浮夹杂物,而且钢水增碳;如纯使用覆盖,保温能要求。采用包液面加一低碳(5),成液渣层,具有吸附上浮夹杂物的作用;在液渣再加一层碳化稻壳,实,利于钢液夹杂物的吸附和中间包钢水的保温。
3.2连铸长水口保护浇注
表5中成分%成w(C)w(CaO)w(SO2)w(AWO3)覆盖剂%1025〜3525〜358〜12碳化稻壳$45%45
3.1中间包覆盖剂改良
包液面加碳化稻壳覆盖能够绝热保温,防止钢液二次氧化。减少钢液吸、体,能吸
对大包长水口保护浇注采用不同的密封垫形式、、管对比(6),为水口保护浇注顶压是密封良的主要原因
・7・
2020年第49卷第12期Vot. 49 No.12 2020
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表6保护浇注试验结果(各100炉)
xW 6
增氮无 封垫
有 封■垫
100L/min 30L/min 原管
最大
39.13
54. 18
38.54
46.85
45.98
38.45
最小15.5210. 1518.3315.2226.5412.22
平均值
29.68
29.3022.5526.54
33.58
25.36
对此,采 增加配重的方式:
(1) 在管 管 装板,安装 方地制 基础, 浇注 埋铁,用于, 与装板连接。(2) 排一路 管 通电磁换向阀,利用电 控制 ,向 紧时, 通过管 递到大包套管, 管与钢包下水口压紧、密封。
对连铸大包套管进行改造(见图5),保护浇
注效果改善显著。以连铸铝损%0.005%为合格计算 合格率,合格 年的30% 高到65%(
气缸配重 改进前 改进后
4实施后取得的效果
4.1钢中氧含量降低
采 述一系 后,钢水中的氧含量显
低, 含 25.45 x10 一6 14.87x10 一6,如图6所示。
图6改进前后钢中氧含量对比
4.2钢中夹杂物含量降低
技术应用后,铸坯中夹杂物含 低,由19.43 mg/10 kg  下降至 5.12 mg/10 kg ,同比下降 74.6%; ,〉300 #m  和 V  80 #m  夹杂控制,无 夹杂。大型氧化物夹杂重量及分
数据监控如表7和图7所示。
图5大包套管改进
表7改进前后大样电解夹杂物对比
样号原
重余 重
电解重
夹杂物总量
夹杂物粒径分级
V  80 #m
80 〜140 #m
140 - 00 #m
〉300 #m
k g
k g k g mg mg/10kg mg mg mg mg 改进前  1.8710.584  1.287  2.5019.430.20
1. 10
1.000.20
改进后
0.912
0.131
0.7810.40
5. 12
0.10
0.30
<80 ixm
80-140|xm
M140|xm
应用前
应用后
图7改进前后大型夹杂物分布情况(放大20倍
亠量 4熱
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• 8 %
2020年第49卷第12期Voi. 49 No. 12 2020
4.3品种结构改善
连铸坯品种结构也由此发生较大变化,主要
在某重点用户,
4.8万t 提高到
5.9万t ,占公司
圆坯产量的26.66%,合金钢 32.35% 高到
70. 12%,见图 8。
5结论
(1) 通过优化炉料结构,采用“ +熔池内 ”方,形成电弧炉高铁水比条件下炼钢多
复合喷吹 控制技术,有效改善钢液 。
(2) 研 电弧 钢过程在线喷粉脱氧技术,精
准控制出钢后钢液氧含量、降低脱 、减夹杂
产生,精炼环节工艺节奏。
(3) 通过精炼渣系优化、控制软吹氟时间、 包结构优化 ,有 夹杂
,抑
制钢液二次氧化,提升产品质量。
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