34一、 概况l型密封圈
青海云天化国际化肥有限公司多功
能装置是2013年6月建成投产,建设主要目的为消耗尿素装置生产过程中产生的尿素粉料及高塔NPK生产中产生的废料,装置采用立体布局。多功能装置生产工艺采用料浆法生产NPK,利用含磷酸尾气洗涤液、硫酸和氨在管式反应器中反应,生成磷铵和硫铵,不足的氮、钾从干线进行添加进入系统。管式反应器中反应的介质有来自尾气洗涤的洗涤液,洗涤液主要成份是磷酸、硫酸加入尾洗预洗涤塔循环洗涤,用于吸收尾气中的氨,及回收尾气中的粉尘后,加入管反给料槽,温度在60-75℃,经由泵送入管式反应器混合器进入管式反应器,与进入管式反应器混合器中的液氨、硫酸,在管式反应器中进行反应,生成磷铵和硫铵和水的混合料浆,经过管式反应器喷头喷入造粒机料床,进行造粒生产不同养份的NPK产品。管式反应器在2018年前,使用过程中,容易出现通漏现象,使用寿命较短。 二、 管式反应参数及结构
1.原设计参数:多功能管式反应原选用为出料量:30~35t/h、混合器D N150,管段D N125,设计压力:
2.5MPa,操作压力:0.2~0.7MPa,设计温度:180℃,操作温度:130~155℃,材质为UB6/SS316。
2.优化后的参数结构:2014年后生产NPK产品,管式反应器不能满足NPK生产需要,对管式反应去进行改造,改造后的管式反应器参数:出料量:30~35t/h 、混合器DN250,管道段DN150,设计压力:2.5MPa,操作压力:0.2~0.7MPa,设计温度:250℃ ,操作温度:130~155℃,材质为20#+内衬10㎜聚四氟乙烯,喷头采用904L材质。 三、管式反应器损处理及分析
1. 管道段问题分析及解决措施
2014年多功能装置生产NPK,装置前期产能较低,管式反应器改造后,运行过程中,问题主要发生在管道段。改造后的管道段内衬聚四氟乙烯单根长度在1200㎜,对损坏的管道段内衬管进行检查,都是由于内衬在靠法兰口翻边位置,出现内衬开裂造成外部碳钢管道缺失内衬保护,造成管道泄漏,同时发现,翻边与管道金属法兰面产生间隙。分析是由于温度变化,内衬聚四氟乙
烯和钢管膨胀系数不一致,造成内衬拉
裂。为降低热膨胀对管道内衬的影响,
管道段单根长度改为500㎜,管道段内衬
聚四氟乙烯开裂损坏现象生产中未再次
发生。
2. 混合器材质了解。2017年后,装
置NPK市场销量上升,NPK装置产能逐
步增大,混合器运行时间在1个半月左
右,就会出现内衬开裂损坏,管式反应
器混合器使用中的突然损坏问题,严重
影响了装置的稳定运行。为解决管式反
应器混合器内衬开裂问题,对相同行业
及管式反应器生产厂家进行咨询了解,
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NPK管式反应器采用的都是双衬里结
构,内衬聚四氟乙烯+陶瓷,其价格较
高,结合对管式反应器混合器内衬开裂
问题分析,未立即对管式反应器混合器
进行改造。
3.管式反应器混合器检查,主要有
下列表现
(1)损坏的混合器聚四氟乙烯表面
有一层黑物质黏附,而未出现问题装
置停车检修对混合器检查,并未发现内
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衬发黑问题;(2)内衬出现裂缝,裂缝
处内衬有脱离钢壳体,并上翘。(3)混
合器出现通漏,都生在管式反应器投料
彩油泥喷浆2小时内。
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4.混合器损坏原因分析。通过对损
坏混合器的检查表现,结合设备中的反
应介质及损坏时间。逐步分析出,管式
反应器混合器内衬开裂,是属于内部温
度激烈变化引起。
管式反应器中反应的介质为洗涤
液、硫酸和氨的反应,都是放热反应,
反应会释放出大量的热量。其反应式
为:
H3PO4+NH3= NH4H2PO4+97.9kJ/mol
H3PO4+NH3= (NH4)2H2PO4+176.8kJ/
mol
2NH3+H2SO4=(NH4)2SO4+173.8kJ/mol
多功能装置生产中,进入管式反应
器中介质有液氨,93.3%的浓硫酸和洗涤
液,洗涤液来自管反槽,主要成份是磷
酸、硫酸加入尾洗预洗涤塔循环洗涤,
用于吸收尾气中的氨,及回收尾气中的
粉尘的混合物质,含水率在40%以上。
洗涤液的硫酸和磷酸,在洗涤时,已经
和氨进行反应。
洗涤液和液氨的反应放热,由于水
有较高的比热容,反应热量被水大量吸
收,温度上升变化,相对氨和硫酸反应
的温度变化,对管式反应器混合器的影
响小。硫酸和液氨进行反应,反应较为
剧烈,反应中产生的热量,会造成管式
反应器内部温度急剧升高,在停、进管
反介质时,若操作不当,最先进入、最
后断料的介质若是硫酸和氨、很容易引
发管式反应器因温度的急剧变化而内衬
开裂。
5.管式反应器操作频繁
管式反应器在运行过程中,内部逐
步结料,运行中根据运行压力,需对管
式反应器进行吹扫,清除结垢物。管式
反应器开停较为频繁,若操作不当,引
发管式反应器内衬损坏也较高。
四、管式反应器操作
装置停车后,在管式反应器开车
前,管式反应器通入蒸汽,对管式反应
器进行预热,避免激烈的反应放热,钢
管和内衬聚四氟乙烯温差较大,造成内
衬开裂。预热完成关闭蒸汽阀门,首先
打开洗涤管线阀门,通入洗涤液,后打
开氨管线阀门,通入液氨,最后打开硫
酸管线阀门,通入硫酸。 洗
涤液操作中必须是最先进入,最后停
料,洗涤液中的水份由于比热容较大,
可有效避免管反出现温度急剧变化引起
的损坏。
管式反应器停车,先断氨,在断硫
酸、断洗涤液。避免了管式反应器停车
过程中造成的超温问题。
操作上严格按照该操作流程进行操
作后,避免操作引起的温度急剧变化问
题,严格按此操作流程操作,管式反应
器混合器,在2018年后,未再发内衬聚
四氟乙烯开裂泄漏现象,管式反应器损
坏问题得到解决。
五、 结论
对管式反应器工艺操作流程的严格
控制,合理进、停物料,可避免管式反
应器内化学反应剧烈,造成的管式反应
器内衬聚四氟乙烯由于温度急剧变化,
造成的内衬聚四氟乙烯开裂问题。通过
实际生产运行,管式反应器使用内衬聚
电磁阀总成
四氟乙烯,是可以满足现有工艺生产操
作,装置长期稳定运行的。
参考文献:
[1] 江善襄,磷酸、磷肥和复混肥料,化学工业
出版社,2006.9.
管式反应器的应用
李 琢 青海云天化国际化肥有限公司
【摘 要】多功能装置管式反应器采用碳钢,内衬聚四氟乙烯,使用过程发生内衬聚四氟乙烯开裂,管式反应器损坏泄漏。通过操作管理控制,避免了管式反应器内衬的开裂。
【关键词】操作;管式反应器;聚四氟乙烯;温度