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作者:王剑辉
来源:《决策探索(中旬刊)》 2020年第10期
文/王剑辉
摘要:文章介绍浸胶帘子布后卷取张力控制的特点及方案,针对生产实践大胆改进,确保张力稳定,使帘子布收卷形成良好的卷姿。 浸胶生产线的最后工序为成品帘子布的卷取阶段,工艺要求卷取张力、接压的设定与卷取布辊的直径变化紧密相关。随着卷取直径的变大,卷取张力设定逐渐减小,接压设定逐渐增加,最终形成减张力恒压控制,确保实现良好的成形卷姿。
一、张力控制特点
成品帘子布卷绕成型传动单元,如图1所示。
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FR为一个稳速系统,WS为典型卷绕系统。即V1是恒定的,而V2=KV1,WS速度V2是紧紧跟随FR速度V1。两个单元之间织物的张力为:
T=E×S∫(V1-V2)dt (1)
式(1)中:T——织物(帘子布)承受的张力;S——织物(帘子布)的截面积;E——织物(帘子布)的弹性系数;V1、V2——两个传动点M、N的线速度。
如果对WS单元采用稳速系统拖动,则织物承受的张力T、线速度V随卷径D的变化如图2所示。
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欲使张力稳定,必须保持线速度稳定。根据V2= KV1,要使V稳定,必须使WS电动机转速V2∞V1,速度比例系数K与卷绕张力T紧密相关,张力T也可随卷绕直径D的变化而变化。
二、张力控制的实现
软轴泵 张力控制系统采取被调量F(或V)的直接负反馈,即张力闭环控制系统。
浸胶机卷绕张力由矢量变频直接转矩控制形成,采用速度控制为内环、张力控制为外环的双闭环控制系统,如图3所示。
双闭环控制系统中:ASR——速度调节器;ATR——张力调节器;VF61V——矢量变频器;PG——速度检测器;FC——张力检测器。
在张力闭环控制中,张力设定与张力检测的差值经过PI调节器后,参与电机转速控制,经过速度环后变为转矩,最终控制电动机的转动,从而满足连续生产的需要。
后卷绕张力给定:
Tset=T[1-t(D-Dn)]/(Dx-Dn) (2)
式(2)中:T——实际张力;Tset——设定张力,设定后为常数可有10种设定值;Dx=1200mm,为卷取最大直径;Dn=160mm,为卷取最小直径(木轴直径)。
t =(T-△T)/ T 张力锥形 (3)
式(3)中,△T为后卷绕设定张力增量,可有10种设定值,设定后为常数,如图4所示。
从图4可以直观地看出,随着帘子布卷径的增大,布面张力逐渐递减,保证了整个布卷张力的恒定。
三、张力控制的改进
成品帘子布完成卷绕成型后,都要进行切换,每次切换起来,张力T由30kg上升到250kg,即张力变量△T变化较大,引起PI调节器的振荡,张力控制不稳,过渡时间持续两分钟,导致初始卷绕布边不一或呈波浪形。
第一,为提高张力控制精度,缩短过渡时间,根据模糊控制理论,采用近似模糊PI调节法,即根据张力变量的不同,设置不同比例常数KP和积分时间常数TI,通过计算机修改U——GPCH中的PI参数,并把修改后的参数输入到文件中保存,经过多次实验,取得了一组控制最好的参数。第二,为了缩短张力上升时间,加快响应速度,可以先加张力闭环,延迟三秒钟再加速度闭环,减少张力上升时卷布数量。
经过一系列改进措施,提高了系统稳定性,减小超调量,减小了系统的波动,张力控制精度远小于1%,初始超调及过渡时间减少,卷绕基本不出现波浪形,卷姿不良造成的返卷率由6%下降到1%以内,效果良好。
摸鱼池 作者单位:
平顶山神马帘子布发展有限公司动力厂