TC_1164篦冷机及配套锤式破碎机出现的问题及改进

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2007.No.2
我公司2500t/d新型干法生产线配用的TC-1164篦冷机及配套Φ1000×3000锤式破碎机设计合
理,使用效果较好。在多年的使用中,对出现的一些小问题小改小革,使系统更趋于完善。
1锤式破碎机轴承座润滑的改进
1)轴承座润滑存在的问题
原轴承座润滑采用侧加油挤压润滑,即在两侧轴
承端盖的上部设有配压弹簧式注油孔,用黄油注入L-3号锂基脂进行润滑。此方式存在两个问题:一是
人工注油不方便。特别是主传动侧,主传动皮带轮直径大,加之防护罩高度达1.4m,从皮带轮外侧注油非常困难。从皮带轮内侧注油地方狭小,主电动机与机体之间横向间隙只有0.3m,而皮带轮与机体之间纵向间隙仅有0.2m,人只能横向侧身进入,再纵向靠近轴承座,而且只能从轴承座外侧端盖油孔注油,内侧因空间小黄油摆不开。二是侧面挤压润滑存在有一定的不足。因为该处轴承座温度
高,除自身产生一定的热量外,还有破碎熟料带来的热量。特别在夏季,轴承温度居高不下,均在60℃以上,仅靠侧面挤压润滑油量是不够的。
2)轴承座润滑的改进
将轴承座润滑改为中间润滑,使润滑油直接进入轴承内部,见图1所示。
图1
锤式破碎机轴承座润滑方式改进前后示意
首先在原轴承座吊装螺栓孔内打一个Φ10mm的孔,将轴承座打透。该孔正好与轴承的中间槽对齐(原配用轴承型号:22338CAFE4;老型号:113638)。然后再做一个连接件,中间打有Φ8mm的通孔,一端设
捕虾机电路图计丝扣与吊装螺栓孔丝扣一样,另一端做一个止退扣,与胶管配合。最后胶管在篦冷机侧面上引出,离地面1.2m高的地方焊接螺旋式加油杯。2005年6月使用该润滑方式后,不但有利于轴承润滑,而且人工注油非常方便,站在地面上就可以了。
锤头的改进
原锤头材质选用ZGMn13A,破碎熟料量14万t,
有时赶上窑况不好,连续出大球或掉窑皮,锤头的寿命仅为10万t左右。为进一步提高锤头的使用寿命,我们对锤头进行了改进,在锤头的两受力侧面上,增加了3对Φ60mm的半圆形耐磨筋。同时在铸造上掺入微量铬和镍等元素,使锤头具有良好的耐磨性和冲击硬化性能。新锤头破碎熟料量增加至20万t,有效提高了锤头的使用寿命。锤头改进前后结构见图2。
图2锤式破碎机锤头改进前后结构
3篦冷机传动轴钢套松动的固定
1)钢套松动的原因
篦冷机传动轴传递较大的动力,推动第一段、第
二段的熟料前进。为保护轴与曲柄连杆,在主动轴上装有钢套,在曲柄连杆上装有铜套,均属过渡配合。钢套与铜套的配合属于间隙配合,为保证其间存有润滑油,最小径向间隙不能小于0.30mm。工作时铜套与钢套之间充满0号锂基脂润滑油,通过曲柄使钢套在铜套内旋转传递动力。铜套的磨损量非常大,当铜套径向磨损量达到2mm以上时,传动震动加大,引起传动
轴与钢套的过渡配合发生松动位移,随着震动的加大,在传动扭矩的作用下,使传动轴与钢套产生相对运动,传动轴发生磨损。
2)钢套的固定
我们经过多次观察,发现传动轴与钢套的磨损部
TC-1164篦冷机及配套锤式破碎机出现的问题及改进
王广强
(晶华集团大坝有限公司,山东德州
253024)
中图分类号:TQ172.622.4文献标识码:B文章编号:1002-9877(2007)02-0061-02压铸机料筒的设计
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位,大都在主传动轴偏心轮这一边。为防止传动轴与钢套的松动磨损,对钢套进行了固定,如图3所示。在钢套的法兰处打3个Φ10mm锥度孔(与M8沉头螺钉相配),在偏心轮上钻孔并攻M8的螺丝孔,用3颗M8的沉头螺钉来固定钢套。
rct-341使用该技术后,近一年多来没发生传动轴与钢套松动磨损现象。只是钢套外径受铜套的摩擦有些磨损,当钢套外径磨损超过1mm时,就进行更换,拆卸M8螺钉非常方便。
图3
传动轴钢套的固定
(编辑王艳丽)
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1存在问题
我公司二线水平推动篦冷机于1999年投入使
用,采用干油站集中润滑系统,由加油泵、润滑泵、过滤器、分配器和高压油管等组成。操作时每2h开动润滑泵5min,对滚动轴承及滑动板进行润滑密封。经过几年的运行,该润滑系统出现了润滑油脂打不上、油管堵塞或破损、油分配器无法动作供油等现象,尤其是风室内的滑动梁滚轮较严重。
篦冷机的运行主要靠滑动梁滚轮与垫板之间的相对运动来进行。滚轮经常缺油容易造成轴承卡死损坏,使得滚轮与其上面的垫板之间的运动由滚动变为滑动,加剧滚轮与垫板的磨损。每次停机检查发现大部分滚轮都不会转动,滚轮及垫板磨损量达10mm以上,有的滚轮产生松动,有的油管磨损破裂漏油或根本无油。尽管多次检查更换维修,仍然发生磨损现象,拆开滚轮发现轴承无油脂干裂卡死。
离心制丸机
2滚轮润滑改进
篦冷机滑动梁一、二段共有12只滚轮,原润滑脂
是通过干油站供油总管进入分配器(3SDB-L1),再通过紫铜管供油给每只滚轮。因分配器供油不正常,决定改用手动干油泵(SGZ-8型6.3MPa)代替原分配器供油。改进前后结构见图1。原分配器不需拆除,仅供挡轮润滑用。
图1
润滑装置改进前后示意
3润滑操作事项
手动干油泵通过换向阀分两路供油,当换向阀手
柄推进至极限位置时,润滑脂从管路Ⅰ排出供油;当换向阀手柄拉出时润滑脂从管路Ⅱ排出供油,而每一路又可通过铜球阀的开关来单独供油,以保证每只滚轮润滑充足。润滑剂仍采用1号极压锂基脂。注意干油泵手动摇杆前后运动时,压力表指针有波动变化且保持上升稳定,说明供油正常。每只滚轮供油要求每班(8h)干油泵摇杆摇动5下,约40ml润滑脂,当贮油筒内油位至低位时应及时添加润滑脂。停止操作时摇杆应扳至垂直位置,以卸除管路压力。
4使用效果
改进后使用3个多月停机检查,滚轮及垫板完好
无损,现运行1年来,只要供油正常,基本无需更换滚轮及垫板,确保篦冷机安全运行,从而提高了窑的运转率。
(编辑
王艳丽)
联系人管理
篦冷机滑动梁滚轮润滑改进
李友芳
(尖峰水泥有限公司金马水泥厂,浙江金华
321021)
中图分类号:TQ172.622.4文献标识码:B文章编号:1002-9877(2007)02-0062-01聚氨酯膜
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标签:润滑   滚轮   钢套   供油   锤头
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