近期链条钢20MnSi、20Mn2、25MnV相继出现质量问题,产生质量损失6.59万元,其中包括一炼钢2013年12月份生产20MnSi在湖北新南方矿用材料厂赔偿4万元; 2013年3月份生产的25MnV在羊流市场赔偿2.59万元。质量问题集中体现为拉伸未达到强度要求时即出现断裂,这说明链条钢质量不稳定,问题出现后二炼钢根据目前的生产条件认真制定措施,进一步提高链条钢钢坯的质量水平。 1、转炉脱氧制度:转炉在出钢合金化时要认真落实工艺规定的脱氧制度,对于终点碳低及点吹炉次,脱氧剂加倍,并且通知精炼炉在精炼时加强脱氧。
2、精炼脱氧制度:精炼脱氧作为钢水质量保证的重要条件,脱氧制度必须严格执行,重点保证白渣保持时间、保证喂线质量与数量,进一步提高脱氧效果。 3、去夹杂效果:钢水在精炼时通过吹氩可以很好的起到去除夹杂物的效果,目前二炼钢在生产链条钢时要求保证线外软吹时间大于10分钟,为进一步提高去夹杂的效果,线外软吹时间延长至大于15分钟,同时要抓好软吹氩的效果,控制好氩气流量,切实做到在软吹时不裸露钢水,防止钢水的二次氧化。 4、连铸工艺:
4.1、在连铸浇注时必须做到拉速稳定,液面稳定,保证中包正常液面不低于800mm,同炉次拉速波动不超过0.1m/min,正常的工艺条件自动拉钢必须保证,促进夹杂物在中间包上浮,减少液面波动减少铸坯夹渣,提高表面质量。
4.2双向呼叫、拉速必须按照目标拉速控制,不允许按照最高拉速控制。
4.3、在浇注时,保证正常的结晶器电磁搅拌,调整连铸配水工艺,进一步降低结晶器水量。生产20Mn2时结晶器水量由坛子鸡配方2300l/min调整到2150l/min,二冷比水量由1.15调整到1.10;生产25MnV时结晶器水量维持2000 l/min,二冷比水量由1.15光盘包装盒调整到1.10,铸坯冷却进一步弱化,提高铸坯低倍质量。
低倍质量控制目标:
裂纹级别 | 缩孔 级别 | 非金属 夹杂物级别 |
中心裂纹 | 中间 裂纹 | 角部 裂纹 | 皮下 裂纹 |
≤1.0 | ≤1.0 黄泥巴烤鸡 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 |
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5、生产节奏控制:调度在组织链条钢生产时,要以质量为中心,控制好节奏,保证连铸合格钢水供应,尽可能的为连铸提供良好的条件,为高质量的铸坯提供保证。
6、考核:为稳定链条钢的质量控制水平,技术科要加强链条钢生产时跟踪,做好工艺监督,对于不能按照工艺生产的岗位要有严格的考核意见,促进岗位工艺执行的力度。加大铸坯低倍检验力度,每炉检验由2块提高到4块,超出控制范围考核班组。