减速机故障分析及润滑系统的改进设计

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减速机故障分析及润滑系统的改进设计
三自由度摇摆台
摘要:以一例减速机故障为例,对故障产生的原因进行了分析,并提出润滑系统改进设计。通过实例说明,在改进设计润滑系统时,应全面结合减速机的工作条件,并选择合适的润滑油,在特定情况下,也能起到很好的效果。
关键词:减速机;故障案例;润滑油;润滑方式
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润滑系统是机器部件进行工作中的关键部分。日本机器复兴学会对14类故障645例进行了统计和分析,发现由润滑不合格引起的有166例,占比25.7%,为166例;92例因使用润滑使用不当而引起的意外,占14.3%。从总体上看,故障与润滑因子之间的关系占40%,由此可以看出润滑系统的重要性。通过对一家企业的实例的剖析,进一步证实了润滑在生产中的重要性,并说明了产品和润滑在生产中的重要性,并指出了润滑油产品和润滑方法在生产中的重要性。
1减速机工作方式及技术参数
1.1减速机结构及参数
某厂封闭炉的主要传动装置减速机,主要用于传动整个炉身的传动装置,其传动装置为悬吊扭转臂,该传动装置的实际情况见图1。图2是封接炉主传动装置的总成示意图.该传动系统由马达,减速机,扭臂,可伸缩的套环,胶辊等构成。马达转动带动减速机转动,减速机转动时,用固定扭转杆的炉身构架平衡转动,减速机的输出扭矩经压缩套筒传动,带动胶辊转动,带动整个网带转动。电动机的速度是1425转/分钟;减速机采用的是布瑞维尼 PDL系列的减速机,减速机采用5段减速,传动比为8966:1。
图1封接炉主驱动系统(俯视)
1-电机;2-减速机;3-扭力臂;4-缩紧套式连轴器;5-橡胶滚筒
图2主驱动系统装配图
1.2减速机驱动系统特点感应式垃圾桶
根据减速机的装配构造及操作参数的要求,可以看出减速机应具备以下几个特征:1)构造紧凑;这种吊架的安装方法极大地减少了与传动部分的连接体积,也免去了其它安装方法
(例如地脚固定)所需的基础与地脚耦合结构。(2)便于安装;因为所选择的悬架方法是利用机加工后的部件相互配合来完成连接,所以无需齿轮啮合,也无需链传动系统进行机械调节。同时采用精密的机械装配,确保了装配的准确性。(3)大的减速率;为使电机能够以较低的功率驱动较大的负荷,选择了速比大于8966:1的大速比减速机,采用5次降速方式,使其达到5次降速。(4)输出旋转速度较低;封接炉的普通网带速度是200毫米/分钟到500毫米/分钟,这种网带速度相应于减速机的输出旋转速率是0.09毫米/分钟到0.22毫米/分钟。该速度的改变是由电动机变频器控制完成的。
1.3减速机的润滑装置设计
净浆搅拌机(1)将堵塞物放置在合适的地方。排气塞子要装在上面,排气塞子(带磁铁)要装在下面,如果是减速机,则要装在减速机的中间位置。(2)确保油面高度准确;减速机水平安装时,油面应位于油面塞上。在加油时,油位塞会开启,润滑油会从油位塞孔中溢出,此时的油位为正常油位。(3)润滑油的密封件在适当的时间内进行替换。减速机停产未用,如存放半年以上,再装上时,应重新换油。(4)对润滑油进行适当的选择。在选择润滑油时,要结合生产厂家的具体情况、生产厂家的手册中所规定或建议、润滑油生产厂家所规定或建议的
油品进行选择。润滑油中的粘度、闪点、油品标号均为十分关键的技术指标,均应加以考量。生产厂商建议使用壳牌OMALA150型润滑油型减速机型。(5)对首次更换润滑油的时机给予足够的关注。减速机在生产和使用过程中,由于齿轮和轴承等零件之间的摩擦,必然会出现一些碎铁。减速机的排油塞虽然具有磁力,但刚开始的时候,还是会有很多碎屑,当碎屑积累到一定程度,就算是放油塞(磁力),也无法完全吸收。此时,在润滑油的作用下,一颗颗细小的金属颗粒在齿轮和轴承的缝隙中流动,它们就像是一种研磨材料,加快了齿轮和轴承的磨损。通常,首次更换润滑油的时间应为正式投产后50至100个工作小时,而减速机的持续运行则为2至5天。(6)保证更换机油的作业程序是适当的。排出机油前,应先确定减速机的电源是否切断,使其处于停止工作的状态。抽油是最佳的时机,当减速机停止运转,润滑油内的温度还很高的时候。此时的润滑油具有更低的粘性,更好的流动,易于将内部的铁屑和其它磨粒带走。在添加新的润滑油之前,对减速机的内壁,建议采用矿物油进行清洁。(7)对油面进行经常性的检测。推荐一周一次的减速机机油液面检测。虽然所有的塞子上都有密封件,但是润滑油还是会在某些特殊的情况下出现泄露,虽然泄露的幅度很小,但长期泄露下去,在技术人员不到的情况下,就会导致减速机的使用寿命受到很大的限制。
双顶置凸轮轴
2故障过程及原因分析
四年前,本公司生产的减速机炉体的主要传动装置,在生产过程中出现了一次重大故障,使该厂蒙受了很大的经济损失。
2.1故障过程
润滑油,是在故障出现的三个月之前,被换掉的。后来,根据维修人员的回忆,他们发现润滑油的颜已经暗了下来,里面还夹杂着一些闪烁着金属光芒的碎片,不过,他们并没有在意。在故障出现之前,减速机中出现了一种明显的异常声音,而在故障出现之后大约一天,调机员没有立即向上级报告。故障的时候,炉子里的全部网状皮带都停止运转。再起动时,减速机中出现异常声音,马达经常跳闸现象。从减速机中有异常声音的情况来看,可以初步判断减速机中有故障的存在。将减速机中的润滑油取出来后,发现润滑油已经变成了黑,而且还夹杂着很多的铁屑。在拆开减速机的时候,他发现减速机的五个行星齿轮都被破坏的不成样子,一些齿尖都被破坏了,还有一些被破坏的不成样子,还有一些被破坏的不成样子的金属。
图3拆出后的第五级驱动图4齿轮啮合间隙中的(齿面已损坏)金属碎屑
2.2原因分析
工程技术人员在电话里跟熔化炉的供货商讨论了一番,经过仔细的分析,他们发现,故障最主要的原因,是因为第5层的行星轮传动系统润滑不够,导致轴承出现了磨损,滚珠从里面掉了出来,掉下来的金属滚珠被挤进了齿轮的间隙,从而进一步破坏了减速机。为作进一步的检测,我们将受损的传动零件及润滑油的试样发送至供货商进行检测,结果与最初的检测结果一致。
2.3故障的处理
为了让减速机的制作公司能更快的重新检修,他们从工厂里,把一台五阶的行星传动系统,用来和剩下的四阶的行星传动系统进行装配。在停止运转7天后,又重新开始了。因为是关键装备,所以工厂在那次事故后,再次向工厂购买了全套的减速机。三个月后,生产线上的减速机就会被拆除,而新的减速机就会被重新装上。通过对减速机新产品的分析,总结出润滑方法,并采取了相应的新方法。
3对策措施及润滑方式改进设计乳腺疏通精油
3.1润滑油的选择

本文发布于:2023-07-22 09:29:24,感谢您对本站的认可!

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