针对我厂660MW超超临界锅炉在168试运期间,主、再热汽温一直未能达到设计值,严重偏低,远远达不到设计值的情况进行分析,对进一步提高主、再热汽温,提出新的吹灰方式及及磨煤机的组合方式,努力提高锅炉主、再热汽温,以提高锅炉运行效率,降低煤耗。 标签:660MW锅炉;主、再热汽温;调整
1 660MW超超临界锅炉简介
我厂锅炉采用上海锅炉厂超超临界锅炉,为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、四角切圆燃烧方式、平衡通风、Π型露天布置、刮板捞渣机机械除渣装置、全钢架悬吊结构。锅炉配置6台中速磨煤机,正压直吹式制粉系统设计,煤粉燃烧器为四角布置、切向燃烧、摆动式燃烧器。不配置油,采用无油点火方式,E、F二层为为等离子燃烧器。
车辆排队长度2 存在的问题
(1)在168试运期间,主、再热汽温一直未能达到设计值,严重偏低,主、再热蒸汽温度只有565℃U盘笔多画面处理器左右。
(2)锅炉低负荷(负荷330MW以下)运行时,一次风率过大,主、再热蒸汽温度低至550℃升降机构。 折流板除雾器(3)AGC投入时,主、再热汽温随负荷的变化而变化,且波动较大;过热度波动大。 3 原因分析
(1)负荷的影响。AGC投入后,负荷波动大,经常出现大幅度减(加)负荷的情况,造成机组协调控制过调严重。在大幅度减负荷时,锅炉减燃料速度远大于减给水速度,造成煤水比失调,分离器出口温度(过热度)降低,煤量的过调量在25吨左右,炉膛出口烟温降低,主、再热汽温明显下降,尤其是主蒸汽温度远低于正常运行值。
(2)受小机调节性能的影响。负荷稳定正常运行时,小机转速差波动在50-80r/min左右,造成给水流量波动70-90吨,引起过热度大幅波动,特别是大幅加(减)负荷时,小机转速波动有时达到180 r/min左右,造成给水跳为手动,机组协调控制退出CCS,小机转速输出去腐生肌膏
指令已变化,实际转速跟踪不了,给水流量波动大达200吨,过热度在20-70℃之间波动,造成主、再蒸汽温度远低于正常运行值。