朱启旺/(中国水利水电第三工程局有限公司第二分局)
【摘要】随着水电站大型发电机定子铁芯组装工艺要求越来越高,高效优质的施工生产技术已成为不 二之选。本文结合黄河大峡电站首台机定子铁芯组装的施工情况,对比其他类似工程项目的定子组装工
艺质量情况进行分析总结,形成了一套成熟、完整的施工工艺指导书,并在第二台机得以应用完善。
【关键词】水电站定子组装质量
水分子团
1工程概况
大峡电站发电机定子机座由4瓣组成,规格:¢13060(外)210750(内)x1585mm(高),上下共4层环板,从机座下端部往上端部数第1层环板内径为①11050mm、第2〜4层环板内径为¢11500mm,机座净高1515mm。机组定子绕组为三相2支路“Y”形连接波绕组结构,共1020根线棒。定子线棒采用空气冷却的冷却方式,嵌入前在两侧及底面包一层刷有室温硫化半导体硅橡胶腻子DECJ1501的槽衬以降低槽电位。槽内采用槽底垫条(导电玻璃布)、层间垫条和楔下垫条,并利用波纹板和槽楔进行固定。线棒端部采用端箍、层间端箍、斜边垫块及槽口垫块并利用绑绳进行端部固定。定子线棒并头采用银铜焊接方式,并利用绝缘盒加灌注胶的方式对并头进行绝缘。
2定子组装施工质量控制
2.1施工步序流程
抛光毛刷>管坯定子组装基础板清理-摆放定子支墩并调平T定子机座组合—组合缝焊接一测圆架调整T基础定位筋安装—等份定位筋安装T其余定位筋安装T定位筋焊接-下压指安装焊接-定子下部粘胶片叠装T沿圆周均匀塞入槽样棒T 定子扇形片叠装一》叠至500mm高进行首次预压—>叠至1000mm高进行再次预压t•最后一段叠片及粘胶片安装-上齿压板、穿心螺杆安装及最终压紧-整体测量铁芯内径、高度及波浪度、叠压系数-上齿压板焊接-铁芯磁化试验。
2.2工艺控制要点
(1)定子机座焊接,各环板组合缝均采用焊接骑马板控制焊接变形,自中间而两端焊接,焊接前后全圆周分16个方位(组合缝位置另加4个测点)检测定子机座各环板内径,控制各环板内圆绝对内径的平均值与设计值的偏差控制在-2mm〜+2mm,同时下环板圆周波浪度控制在3mm以内。
(2)测圆架安装及调整:测圆架与定子机座下环板的同心度控制在0.50mm以内。旋转测量同一测点,重复性偏差不大于0.02mm,跳动量不大于0.50mm、回零偏差值不大于0.05mm。
(3)基准定位筋安装:控制基准定位筋在各托板处的内圆半径绝对半径偏差为-0.15~-0.20mm以内;
径向及轴向垂直度偏差不大于0.05mm/m,向心度控制在0.05mm以内,用测圆架测量基准筋各环板处相对半径偏差不大于0.05mm。
(4)等份定位筋安装:以基准定位筋为基准的相对半径偏差控制在土0.05mm以内;径向及周向垂直度偏差不大于0.05mm/m,从全圆周等份定位筋考虑,相邻两等份定位筋在同一横切面上的弦距偏差控制在土0.15mm以内。
red5集(5)定子铁芯叠片:每层沿着一个方向错开1/2张片进行安装,每叠30mm高度进行整形、
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—水电施工技术2019年第4期总第98期
尼龙包胶线
测量段高,控制周圈高差不超过0.5mm。分上、中、下三个断面进行铁芯半径测量,控制测点半径在-0.20—0.40mm之内,同一纵截面铁芯内外圆高差控制在3mm内,控制铁芯圆周波浪度不大于5mm。
(6)定子铁芯压紧:分三次压紧,每次预压按50%、75%、100%逐渐加大预压螺杆的拉力,采用拉伸器顺时针、反时针相结合的把紧方式进行多次对称压紧,使其最终拉力为现场试验所得拉力值。控制定子铁芯压紧高度及波浪度内外高差(齿涨)不大于3mm;定子铁芯最终压紧时伸长值应考虑到泄
压后铁芯以及螺杆回弹量。最终压紧状态下对称松紧2根螺杆,换上绝缘套管,装上绝缘垫圈,蝶形弹簧等,再次压紧读取预紧力,复测校核。
iscr-006
(7)铁损试验完成后再次压紧铁芯,标注定子铁芯中心线,用于指导机坑内高程和水平(垂直度)调整。
3结语
通过与首台机组定子组装情况进行对比分析,定子组装工艺质量改良后的震动、磁通密度及单位铁损等各项试验数据同比具有很大优势,有效提高了定子组装完成后的成品质量,为后续下线施工提供了可靠保障。这种工艺质量控制方法简单高效、易操作,可在类似的定子组装施工作业中进行普及推广。
(审稿人:周林)
ABH项目TBM1主隧洞开挖突破万米
11月10日,第四分局新疆ABH项目传来喜讯,III标段主体输水隧洞TBM1单机掘进突破万米大关。这一阶段性胜利标志着ABH输水隧洞III标段主体工程TBM施工任务已超过71%,向着隧洞贯通任务顺利迈进。
新疆ABH输水隧洞全长41.823公里,是目前国内在建施工难度最大、最复杂的TBM项目,存在9大地质难题。"四大”:大埋深、大断层、大水量、大变形;"三高":高地应力、高水压、高地温;“两强”:强岩爆、强蚀变。水电三局第四分局承建的III标段,1号支洞长2580米,主洞长14公里,为全线重点控制性工程,地质条件异常糟糕,施工环境十分恶劣。
今年年初,ABH项目就由于围岩收敛变形导致护盾压力高限,TBM1掘进无速度,卡机20余天;7月10日、10月1日分别遭遇有毒有害气体,TBM掘进被迫停机;8月4日,ABH项目所在地突降暴雨,遭遇洪水及泥石流灾害,洪水灌入1号支洞,造成1号支洞箱涵及上下游连接段全部被坡积物堵塞,并对1号支洞洞口的调度室、电工房、拌合站以及进场道路造成不同程度损毁,影响掘进。
2019年对于ABH项目来说可谓是"极具挑战性的一年"。在公司、分局的正确领导下,在项目参建员工的不懈努力下,水电人掘硬岩、抗高温、斗涌水、战岩爆、克服有毒有害气体、超长距离独头通风等诸多困难,研究制定具体处理措施,优化施工方案、加强资源配置,全力保证TBM顺利向前安全掘进,使得TBM掘进再次驶入快车道,屡创佳绩。
继10月150ABH项目提前完成2019年年计划进尺4450米后,11月6日,再创佳绩,年累计进尺达5011.71米,突破5公里;11月9日,在埋深2190米的大埋深条件下,日进尺高达41.41米,再创新高。
TBM1主隧洞开挖突破万米成绩的取得,标志着在极端地域环境条件下,公司TBM施工能力及项目管
理水平的不断积淀和成熟,同时也意味着工程建设难度将不断增大,未知的难题也正逐渐凸显,项目将以此次万米突破点为契机,继续迎难而上,坚持科学施工,不断克难攻坚,确保安全、优质的建设好隧洞工程,为隧道胜利贯通继续努力拼搏。
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