第35卷第1期2021年1月
天津化工
Tianjin Chemical Industry
Vol.35No.1
何朝良,韩春雨汽车膨胀水箱
(中国石油&川石化有*责任公司,&川成都611930)
摘要:石化储运系统管理相较于生产装置自动化水平低,日常管理较为粗放。石化储运系统中降本增效更加有挖R的潜力。通过管理手段降低电及蒸汽能耗;运用新设备降低罐区油品损耗;加强设备维修管理科学降本增效;优化加剂控制卡边油品质量;全面分析损耗点,运用多项举措,多管齐下达到挖潜增效的目的。 关键词:石化;储运;挖潜增效
doi:10.3969/j.issn.1008-1267.2021.01.019
中图分类号:TE85;TQ014文献标志码:A文章编号:1008-1267(2021)01-0057-03
石化储运系统位于整个生产链条的起点、中部和终点,与上下游装置的关联度更加紧密,其降本增效的措施多半呈现全局性和系统性。四川石化开工多年来,储运系统人员不断探
和降本增效的、措施,现施
学,不断优化运方式,降低耗,同时极技术、、方来降低油品损耗,探
一降本增效的。
1强化节能措施
1.1科学管理与节约用电
1.1.1充分利用地形条件和位差实现不启泵输送物料
生产中,装置的,
系统中,及储储的位,
,不现。
,油油装置,、
、工装置,及储位,现不,全年
308280kW・h,上一年度耗的1.13%叫
1.1.2上下游装置实现直供料降低机泵能耗藤蔓根茎
生产中,下游装置生产,
上游生储运系统储,储运系统上游生的下游装置,长时运。整体调,加强上游生、以及作完全可
现上游装置生下游装置,的。下,装置开停工时,储运系统全部冷。催化裂化化气直气分装置。储运系统全年
到714000kW-h,占2015年电能消耗的2.62%叫1.2优化运行与节约用汽
1(上下游装置现,储运冷
,储最小化,提储的周率和加热储的数。全厂的平衡,现储量最小化,加热蒸汽。
2)在安全允许下,提热油出装置温度,储维温,蒸汽加热的目的。419I 两台催化,于加热器被覆盖失效,无维温和升温。司生产处组织下,提
渣油加氢装置产品温度150!,既保证催化装置温度,又两台催化维温,取得了一举两得的效果。
3)提保温。①选热系数低的保温材料;②加大保温层厚度;③于阀门标准备难保温施工的选保温;④于储顶相应隔热及防雨水改造;⑤重视保温施工质量,无裸露。
收稿日期:2020-06-16
作者简介:何朝良,1987年毕业于抚顺石油学院,长期从事炼化一体化储运工艺技术及油品调和研究工作。
58天津化工2021年1月
4)利用工艺卡片温度允许调整范围,在用罐和备用罐温度靠操作上限来调整,静置罐温度靠操作下限来调整,只进行维温,降低了蒸用量。
5[装置间,
6)在进行有效隔离、确保安形下,将低蒸中蒸,罐用。437罐区2016年油,进行了工艺变更,降低温度100!下,低蒸中蒸罐用,了效
7[上下游装置间,降低温度,蒸2016年,425元;油罐低蒸温,436元i 料油罐和污油罐中蒸温水。
施后,蒸1170万元。
8设备理,理更换。
10)清理重质油储罐,使储罐加热器发挥
效
2挖潜油品损耗
2.1通过更换新型高精度的呼吸阀降低拱顶罐储存损耗
1,更换后效,
减少了罐内可燃气,气量减少99.6%,了减少油品损耗
表1新型呼吸阀更换前后效果对照
序号位号更换前数据/ppm更换后数据/ppm 1T-001A937.0021.00
2T-001B4900.0033.00
3T-002A1535.009.07
4T-002B192.0012.98
5T-002C21738.00537.00
6T-002D19645.0070.00
2.2更换全接液双层浮盘降低浮顶罐储存损耗
1)油气回收相对收益下,一油品损耗减少收益污染物减少额2)。
2)2018年对油储罐更换了
更换后,油气减少了63.42%效益
油品损耗减少和污染费减少
VOCs进行行收费,更换后,相对
放量减少。根据2003年四委发布2003年
表22018年油气回收设施相对收益统计表
类别
扭王字块模具油品回收额/
万元
污染费减少
额%万元
年相对收益%
万元
蒸汽吹灰器
中间罐区油
气回收设施
438.5713.84452.41
芳桂罐区油
气回收设施
55.46 6.3461.8
装卸车油气
回收设施
2895.1576.252971.4
相对收益小计/万元3485.61
31号令,按照VOCs污费,4.8元/污染当量,计算2017年更换浮盘后污染费减少额3。
表32018年更换浮盘后相对收8估算表设备 损耗减少额/污染费减少年相对收益/
万元额/万元万元
油110.0411.04 3)通过机械清罐方式,解决人工清罐难以分离的重质组份,降低清罐损耗。
于废渣无法行处理,需要委托公司进行处理,处理费3000元/t。残渣中残油约3000元/t。若减少残渣中油品含量不仅减少油品的损耗率也降低了处理费用4。
表42018年机械清洗储罐相对收8统计表
4知,机械清洗储罐较人工清洗设L罐底清洗后损耗减油品单油渣处年收益量/t剩余/t少/t V/t理费/t额%万元渣油罐381.35260.00121.353000.003000.0072.81重油罐21.6811.0010.683000.003000.00 6.41
相对收益小计%万元79.22相对收益显著。
3做好检修管理
月度、季度检计划统筹,严肃检计划理。严把检计划关,能在检不安在停车间检,能在维保检不安维保检,保证理必性和规性,防止设备过和失2017年来做计划性检
具措施:1)在施工组织,做检前
技术准备工作,编制好检工艺和验收标准。在施工过程中,组织各工种衔接,备件采
技术支持和保证。检交生产前,组织门工艺、设备、安专业进行验收。2)在成本控制,严格控制工组件、委服务费预,技术准备周密,备件储备科学,了检计划科学,操行性强,为全年修理费用结余件。
第35卷第1期何朝良等:石化储运系统挖潜增效研究59
4优化加剂控制
4.1加剂比例动态调整
自开工以来一直坚持保证油品质量合格,减少冗余,动态调整加剂比例的做。所添加的三剂均为成品油助剂,在线添加。用量较大的是柴油抗磨剂和十六烷值改进剂。为了降低三剂成本,人员坚持柴油的,调整加剂比例,做加剂柴油
。这种做推广航煤抗磨剂和抗静剂的管,同制成本的作用。
4.2依据数据分析改进招标技术方案
在对2017年前后柴油的加剂量进行了分析后,柴油及高加剂增大。于是增加了以柴油加剂为的报改进了,在2017三、2018用的空柴油进加剂,加剂进,柴油的加剂
车头时距到了较的控制,加剂2016高330 mg/kg降到150mg/kg,大幅减少了加剂量。
5结论
化人员在开工以来的这
,用科学管管,用新备、新和新,降和增效新和新,在增效取了较的效果。
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(上接第56页)
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